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全球通訊!大型總廠無縫鋼管廠177產(chǎn)線完成系統(tǒng)改造后多措并舉實現(xiàn)周達(dá)產(chǎn),成材率超設(shè)計水平
發(fā)布時間:2023-05-29 19:15:02 文章來源:鞍山鋼鐵集團有限公司
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(資料圖片)

日前,從大型總廠無縫鋼管廠傳來消息,5月21日至27日,該廠177產(chǎn)線完成軋制量10535噸,繳庫量9835噸,實現(xiàn)周達(dá)產(chǎn),各項技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計目標(biāo),成材率超設(shè)計水平。其中,熱軋作業(yè)區(qū)乙班班產(chǎn)完成611噸,創(chuàng)投產(chǎn)以來班產(chǎn)最高紀(jì)錄。

今年以來,該廠認(rèn)真落實兩級公司相關(guān)要求,通過制定和實施一系列科學(xué)精準(zhǔn)工作舉措,成功攻克施工改造期間遺留的各種缺陷和投產(chǎn)后制約產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)的瓶頸問題。大型總廠和無縫鋼管廠兩級領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各級管理人員堅持一切工作到支部、一切工作到班組,通過常態(tài)化參加調(diào)度會、班組班前會等方式,做到“三力下沉”“兩個參加”“兩個到達(dá)”“深入現(xiàn)場五小時”,提升全廠干部職工的工作自覺、行動自覺,團結(jié)一致,克難攻堅,實現(xiàn)了生產(chǎn)經(jīng)營局面穩(wěn)中向好。

針對177產(chǎn)線連軋、排鋸機組運行不穩(wěn)定等問題,該廠組織技術(shù)人員進行液壓站增容改進,并通過絲杠壓下系統(tǒng)升級等方式,解決了矯直機液壓壓下系統(tǒng)能力不足問題。為確保頂頭輪換穩(wěn)定,對穿孔頂頭鎖進裝置持續(xù)改進。同時,通過對標(biāo)天津鋼管制造有限公司168機組,在技術(shù)交流中探尋解決問題的方式方法,有效降低了頂頭更換頻率,提高了頂頭使用壽命。

該廠采用光學(xué)對中的方式,對PQF連軋機、穿孔機中心線進行定期校核,有效減少了人為調(diào)整干預(yù),提高了產(chǎn)品壁厚穩(wěn)定性。按照孔型順序組織生產(chǎn),合理調(diào)配原料,在減少更換工具時間的同時,實現(xiàn)了熱軋與熱處理雙核工序有序銜接。同時,針對工具使用周期,量身制定科學(xué)的軋輥更換周期,有效延長了工具的使用壽命,并利用更換工具的時間,及時消除設(shè)備隱患,確保生產(chǎn)穩(wěn)定順行。

為保證設(shè)備運行速度,該廠采取有效措施實現(xiàn)連軋芯棒循環(huán)提速、冷床變頻器更換提速、排鋸鋸切主輔助設(shè)備提速,使冷床周期由27秒縮減至15秒,為軋制速度的穩(wěn)定提升提供了有力保障。針對不同品種下的瓶頸工序,該廠摸索出最快速的軋制節(jié)奏。加熱爐數(shù)秒自動出料,穿孔機送進角大角度軋制打破固有的傳統(tǒng)思維,張減、矯直等機組提升換規(guī)格調(diào)整速度,最大生產(chǎn)速度超過設(shè)計能力110支/小時,為軋制速度的穩(wěn)定提升提供了有力支撐。

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