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11月23日,在脫硝引風(fēng)機的轟鳴聲中,燒結(jié)廠200㎡燒結(jié)機煙氣SCR脫硝項目順利投入運行,補齊了200㎡燒結(jié)機機頭煙氣超低排放治理的最后一塊短板。
燒結(jié)廠積極推進超低排放改造項目,采用鋼鐵行業(yè)先進的SCR脫硝工藝實施燒結(jié)機機頭煙氣治理,解決NOx排放指標(biāo)不符合超低排放標(biāo)準(zhǔn)的難點和痛點問題。
SCR脫硝工藝成熟穩(wěn)定,具有自動化程度高、脫除效率高等優(yōu)點,該脫硝裝置采用“一爐一套”布置方式,布置在脫硫除塵裝置之后,與主機采用串聯(lián)布置方式,由GGH換熱系統(tǒng)、煙氣加熱系統(tǒng)、SCR反應(yīng)器系統(tǒng)、噴氨系統(tǒng)和煙道引風(fēng)機系統(tǒng)等組成。
面對建設(shè)工期僅有9個月,項目施工現(xiàn)場周圍都是正在運行的設(shè)備和廠房,且貼鄰燒結(jié)主干道,施工空間和吊裝區(qū)域狹小,同時,SCR脫硝項目建設(shè)與200㎡燒結(jié)機部分生產(chǎn)線、360㎡燒結(jié)機項目建設(shè)處于同一區(qū)域相互干涉,一系列錯綜復(fù)雜管道電纜相互交織等實際困難。
燒結(jié)廠始終緊繃一根弦,迎難而上,擊破各個困難。該廠成立項目部積極與施工方進行溝通,每周組織3次項目協(xié)調(diào)會,圍繞工期進度、施工方案、干涉因素、設(shè)備進廠節(jié)點、安裝時間等,逐一細化每道施工工序,精準(zhǔn)把控施工環(huán)節(jié),做到環(huán)環(huán)相扣,穩(wěn)步有序推進。為全力推進工程施工進度,項目部采用將構(gòu)件在外圍區(qū)域預(yù)先拼裝,大構(gòu)件在地面一次成型一次吊裝方案,有效解決施工場地受限問題。項目部還預(yù)見性地溝通協(xié)調(diào)與360㎡燒結(jié)機建設(shè)干涉因素、各能源介質(zhì)接口、各系統(tǒng)聯(lián)調(diào)聯(lián)試、對接焊補新煙道、“白+黑”施工方式等問題……通過一系列精準(zhǔn)措施,有效提高施工進度。
施工期間,燒結(jié)廠安全監(jiān)管人員面對施工現(xiàn)場環(huán)境復(fù)雜,危險系數(shù)高,存在高空作業(yè)、交叉作業(yè)及吊裝起重夜間作業(yè)頻繁等安全隱患,牢牢盯緊現(xiàn)場施工安全,及時糾正違章行為,做到精準(zhǔn)安全監(jiān)管,筑牢施工安全防護網(wǎng),確保施工期間未發(fā)生安全事故。項目投運前,該廠再次組織各車間環(huán)保與機電專業(yè)技術(shù)人員到現(xiàn)場檢查施工質(zhì)量、排查隱患、調(diào)試設(shè)備參數(shù),確保順利開機投產(chǎn)。
11月22日,SCR脫硝項目迎來重大考驗:該工程必須在僅有的200㎡燒結(jié)機32小時計劃檢修時間內(nèi),完成脫硝進、出口煙道對接和舊煙道割除,隨即確保項目投入運行。
由于200㎡燒結(jié)機計劃檢修時間緊迫,加之雨天帶來的施工不便,為投運前的對接工作帶來巨大挑戰(zhàn)。燒結(jié)廠領(lǐng)導(dǎo)、項目部人員紛紛到現(xiàn)場督察指導(dǎo)檢修進度,在大家齊心協(xié)力的配合下,檢修人員不到30小時便爭分奪秒地完成了全部檢修計劃。在眾人的關(guān)注目光下,SCR脫硝項目于11月23日一次性成功投入運行,比計劃提前了整整18天。
11月25日,200㎡燒結(jié)機SCR脫硝系統(tǒng)進行噴氨后,經(jīng)檢測,機頭煙氣總排出口NOx穩(wěn)定控制在40mg/Nm 左右,同時SO 、顆粒物排放濃度低于35mg/Nm 、10mg/Nm ,均達到國家超低排放要求。
三鋼高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)加力賦能,燒結(jié)環(huán)保事業(yè)向綠色低碳生產(chǎn)邁出了堅實的一步,為鋼城創(chuàng)造更加蔚藍的天空。
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